自該礦投入使用綜合機械化采煤以來,采煤機全部使用截深為630mm的滾筒,使用此類滾筒,每循環(huán)的推進度為600mm,而更換成截深800mm的滾筒以后,每循環(huán)的推進度達到了800mm?,F(xiàn)場施工過程中通過對移架推溜工藝的改進,在每循環(huán)施工時間與原工藝基本持平的情況下,每循環(huán)推進度比原來增加了200mm,效益非常可觀。
更換成截深800mm的滾筒以后,平均每推進三個循環(huán)可比原工藝多推進一個循環(huán),各工序比原工藝相應的減少一個循環(huán)。比如,端頭處理方面,工作面每推進一個循環(huán),兩端頭支柱、垛矸、回柱、機窩處理等工序都要相應施工一個循環(huán),使用截深800mm的滾筒以后,同樣的推進度,循環(huán)數量減少了25%,原來平均每班端頭需要處理四次,現(xiàn)在每班處理三次,端頭支護工的勞動強度得到了大幅降低。同時隨著施工次數減少,安全系數也得到了大幅提高。還有,隨著循環(huán)數量減少,浮煤清理工、機組司機、管纜工、運料工等工種的勞動強度都得到了相應的降低。隨著職工的勞動強度的降低,職工的精神面貌煥然一新,工作熱情持續(xù)高漲,有力推動了該礦各項工作順利開展。